当前位置:华菱钢铁 -> 首页 -> 可持续发展 -> 绿色钢铁 -> 内容阅读
华菱湘钢:美丽湘钢 城企融合
作者:华菱 | 时间:2014-01-25| 关注:

  “十一五”以来,华菱湘钢在淘汰落后工艺和节能减排方面总共投资28亿元,各项环保指标大幅度改善。吨钢耗用新水由2008年的13吨降到目前的3.8吨,工业废水循环利用率达到96.5%,处于行业先进水平。此外,COD排放量削减79.6%,氨氮排放削减73.3%,悬浮物排放削减83.3%,二氧化硫排放削减55.6%,烟粉尘排放削减46.7%,吨钢综合能耗跻身行业前列。国家去年发布的16种水污染物最新排放标准,是从2015年1月1日执行,湘钢已经提前两年达到了,总体只有指标规定值的50%,有的仅为10%。湘钢节能减排的投入巨大,显著成效有目共睹。工业固体废弃物早已实现全利用、零排放;工业废水和废气按照国家标准均保持在达标排放。

  2013年7月10日,华菱湘钢新上135发电机组正式并网发电;9月份达产达效。该发电机组年发电10.8×108(kw.h),每年可减少5.01亿m3一氧化碳的排放,节约标准煤13.27万吨/年。截止10月份,135发电机组共发电 3.55亿千瓦时,华菱湘钢自发电占比一跃由40%提高到60%。企业节约外购电费1亿元,同时,煤气放散率控制在了1%以内,实现了能源、资源的有效节约。

  从2014年开始,华菱湘钢又将实施两年环境保护行动计划,目标是进一步提升生产区域的环境质量,大幅改善员工的岗位作业环境,污染物全面达标排放。同时,在此基础上再用3年时间实现美丽湘钢、城企融合。

  该行动计划坚持长远规划与近期目标相结合,管理减排与技术改造相结合,源头控制与末端治理相结合,全面推进与重点突破相结合,并确定了2014年和2015年两年分别要达到的具体指标:生产区可吸入颗粒物、生产区降尘量2014年均要比2013年下降15%,2015年再分别下降12%和22%;COD和氨氮排放总量2014年分别比2013年下降10%和8%,2015年再分别下降11%和10%;吨钢二氧化硫、吨钢粉尘2014年分别比2013年下降10%、12%,2015年再下降5.6%、25%。根据公司总的指标要求,各二级生产厂承担各自的任务。

  为了确保环保目标的实现,湘钢实施机制创新。与政府排污收费接轨,进一步完善内部排污收费;在湘钢内部试行粉尘排污权交易,超过核定排放总量基数的二级单位,可向总量有余的单位购买指标,余量不足再向公司购买指标,费用纳入各单位的成本中;试行污染事故损失赔偿机制,赔偿费用由相关岗位、班组、车间、二级单位承担,按一定比例分别纳入绩效工资和生产成本;建立清洁工厂、清洁车间的评价指标体系,每半年组织综合评价并向全公司通报;建立环保约谈和评估奖惩机制,对发生重大污染事故的单位实行环保一票否决制,主要环保绩效指标纳入二级单位领导绩效协议书内容。

  两年行动计划列出了27个环保攻关和重点减排项目,实行项目团队管理,项目主体为相关二级单位,公司管理和技术部门提供服务与指导。